新疆众和材料公司30吨蓄热式铝合金熔炼炉氮氧排放不达标问题分析及解决方案

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一、背景介绍

新疆众和材料公司通过网站联系炬鼎熔炉专家胡申岳(15962220217),反映其环保部门检测发现氮氧排放达 200mg/m³,不符合当地环保要求。铝合金熔炼炉的氮氧化物排放标准无全国统一固定值,受地区环保要求、行业标准及燃料类型等因素影响。依据《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB 31574 - 2015),再生铝行业氮氧化物排放限值为 400mg/m³,但部分地区执行更严标准,如包头市要求铝合金熔炼炉 NOX 排放浓度满足有色金属压延行业绩效分级指标 A 级企业标准(加热炉 50mg/m³、熔炼炉 100mg/m³)。从检测结果看,该公司 200mg/m³ 的排放值已超当地执行标准。

同时,新疆净清蓝环境科技有限公司赵胜利赵总受当地厂家委托,通过微信建群,联合炬鼎熔炉专家探讨解决方案。该公司设备部门也明确,需与当地环保部门积极沟通,将相关指标朝着当地环保绩效 A 级要求标准(加热炉 50mg/m³、熔炼炉 100mg/m³)优化。目前,公司能耗方面,精铝锭为 83,精铝杆 90,合金棒 147,合金锭 106,存在明显优化空间。文章源自炬鼎熔炉-江浙沪铝合金集中熔化炉厂家|中频感应熔炼炉|铝屑熔解炉报价-品牌直供·节能技术-https://www.judrl.com/5061.html

下面是今天沟通的微信记录:文章源自炬鼎熔炉-江浙沪铝合金集中熔化炉厂家|中频感应熔炼炉|铝屑熔解炉报价-品牌直供·节能技术-https://www.judrl.com/5061.html

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二、熔炉基本信息与运行情况

熔炉类型、容量及生产模式:2#、3# 为 30 吨容量的熔炼炉,采用自动熔化模式;5# 为 10 吨容量,均属于蓄热式熔保炉。当前生产为白天生产、晚上化料保温,炉堂温度维持在 720℃左右,晚上流程为加料 - 化料 - 升温 - 保温 - 搅拌 - 精炼 - 拔渣 - 保温。文章源自炬鼎熔炉-江浙沪铝合金集中熔化炉厂家|中频感应熔炼炉|铝屑熔解炉报价-品牌直供·节能技术-https://www.judrl.com/5061.html

燃料与烧嘴配置:使用天然气,每个炉子配备 2 套烧嘴,30 吨蓄热式熔保炉的烧嘴在左右两侧交替点火。文章源自炬鼎熔炉-江浙沪铝合金集中熔化炉厂家|中频感应熔炼炉|铝屑熔解炉报价-品牌直供·节能技术-https://www.judrl.com/5061.html

排烟与除尘系统:原设备主排烟经蓄热箱的烟气,与辅助排烟的直排烟气和炉门收尘罩烟气混合后进入地下烟道,再经除尘器及烟囱排出,当前炉子处于微正压状态。文章源自炬鼎熔炉-江浙沪铝合金集中熔化炉厂家|中频感应熔炼炉|铝屑熔解炉报价-品牌直供·节能技术-https://www.judrl.com/5061.html

加料方式与空燃比:2 - 3 号熔炼炉采用叉车加料,空燃比设定为 12。文章源自炬鼎熔炉-江浙沪铝合金集中熔化炉厂家|中频感应熔炼炉|铝屑熔解炉报价-品牌直供·节能技术-https://www.judrl.com/5061.html

三、问题表现

火焰呈 “飘燃” 状态,无明显冲击力,燃气燃烧不充分。文章源自炬鼎熔炉-江浙沪铝合金集中熔化炉厂家|中频感应熔炼炉|铝屑熔解炉报价-品牌直供·节能技术-https://www.judrl.com/5061.html

天然气消耗量大但生产效率低,存在能源浪费现象。文章源自炬鼎熔炉-江浙沪铝合金集中熔化炉厂家|中频感应熔炼炉|铝屑熔解炉报价-品牌直供·节能技术-https://www.judrl.com/5061.html

氮氧排放浓度达 200mg/m³,超出当地熔炼炉环保绩效 A 级 100mg/m³ 的要求。文章源自炬鼎熔炉-江浙沪铝合金集中熔化炉厂家|中频感应熔炼炉|铝屑熔解炉报价-品牌直供·节能技术-https://www.judrl.com/5061.html

夜间保温时段长,铝水液面控制不当,且存在含氧量超标风险。

现场问题视频:

四、原因分析

(一)负压与密封问题

当前炉子处于微正压状态,主排烟经蓄热箱、辅助直排及炉门收尘罩烟气混合后进入地下烟道,排烟阻力较大导致废气排出不畅。微正压环境下,炉内未充分燃烧的燃气易滞留,增加氮氧化物生成概率;同时炉门密封不严,夜间保温时冷空气渗入,一方面拉低炉温导致燃气消耗增加,另一方面破坏炉内气流平衡,加剧燃烧不充分,还可能引发含氧量超标。

(二)空燃比与熔化流程问题

2 - 3 号熔炼炉空燃比设定为 12,处于天然气理想燃烧范围(1:9 - 1:12)的上限,空气供给偏多。过多空气会带走炉内热量,降低燃烧温度,导致燃气无法完全反应;且当前 “夜间持续化料保温、白天分散熔化” 的流程,夜间长时间高温保温不仅浪费天然气,还因铝水液面控制不当,增加铝水氧化与含氧量超标的风险,进一步推高氮氧排放。

(三)加料与自动化控制问题

叉车加料方式易出现物料投放不均、速度波动的情况,导致炉内物料受热不均,局部区域燃烧反应失衡;虽采用自动熔化模式,但控制系统未结合 “时段需求” 优化参数,如白天未集中匹配生产用量,夜间未根据保温需求调整温度,加剧能源浪费与排放问题。

五、解决方案

(一)优化负压与密封系统

负压精准调控:在排烟管道加装变频风机与负压传感器,实时监测炉内压力,将负压稳定在 - 5Pa 至 - 10Pa 的合理范围,确保废气顺畅排出,同时避免过度负压导致冷空气大量渗入。

炉门密封升级:更换耐高温密封胶条,对炉门缝隙进行密封处理,夜间保温时通过红外测温仪检测密封效果,杜绝冷空气渗入,减少热量损失与含氧量超标风险。

(二)精准调控空燃比与生产流程

空燃比动态优化:在燃气与空气管道加装高精度流量计,将 2 - 3 号炉空燃比从 12 下调至 10 - 11 的最优区间,通过自动调节装置实时匹配燃烧需求,确保燃气充分反应,减少氮氧化物生成。

生产流程时段化优化

夜间保温调整:夜间仅保留必要保温,将铝水液面降低至安全下限,同时把保温温度从 720℃降至 690℃,减少铝水氧化与燃气消耗,缩短夜间保温时长(建议从原 8 - 10 小时压缩至 6 小时内),降低含氧量超标概率。

白天集中熔化:白天开班前 2 小时,组织工人集中熔化上午生产所需铝水量,采用 “满负荷集中熔化” 模式提升燃烧效率;下午则根据生产需求,分 1 - 2 次集中熔化,避免分散熔化导致的能源浪费,同时确保铝水温度稳定在工艺要求范围。

(三)改进加料方式与自动化控制

加料流程规范:制定叉车加料操作标准,明确每批次加料量(建议 30 吨炉单次加料不超过 5 吨)、投放位置(均匀分布于炉堂两侧)及速度(每分钟不超过 0.5 吨),避免物料堆积;条件允许时逐步升级为机械臂加料,提升加料精准度。

自动化系统升级:在自动熔化控制系统中植入 “时段需求算法”,白天集中熔化时自动匹配高功率、最优空燃比,夜间保温时自动切换至低功率、690℃恒温模式,实现 “需求 - 能耗 - 排放” 的联动优化。

(四)加强设备维护与监测

定期维护保障:每季度清理点火棒积碳,每月更换空气滤芯,每半年更换燃气滤芯,确保燃烧系统稳定;每月检测蓄热箱换热效率,及时清理蓄热体积灰,提升热能回收效果。

多参数实时监测:搭建监测平台,实时采集氮氧排放浓度、燃气消耗量、炉温、负压等数据,同时跟踪精铝锭、精铝杆等产品的能耗变化,通过数据分析优化参数,确保氮氧排放逐步向 100mg/m³ 的 A 级标准靠拢,能耗指标同步下降。

(五)人员培训与长效管理

组织操作人员开展 “流程优化与节能排放” 专项培训,重点讲解夜间保温温度控制、白天集中熔化操作要点;建立每日巡检制度,记录负压、炉温、加料量等关键数据,每周召开分析会,及时调整优化方案,确保措施落地见效。

通过以上方案的实施,可有效解决新疆众和材料公司熔炉氮氧排放不达标问题,减少天然气浪费,同时将能耗指标(精铝锭 83、精铝杆 90 等)进一步优化,推动企业达到当地环保绩效 A 级标准,实现环保与效益的双重提升。

结束语:作为在铝合金熔炼行业打拼20余载的我很乐意结交全国各地同行朋友,和大家一起探讨有关铝合金熔炼行业的话题,技术难题,不投回报,只要大家相信我,必将这些年的经验毫无保留与各位老总共享。

在此,衷心期待新疆众和材料公司经过今天的交流沟通解决掉他们的困扰,他们成功解决当下问题的时候我们再在这里一起庆祝!!

有任何关于铝合金熔炼炉方面的问题都可以联系:苏州炬鼎热能技术销售顾问:胡申岳(15962220217)

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  • 本文由 www_judrl_com 发表于2025年9月2日 22:30:14
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