客户:成都某航空航天精密铸造厂
时间:2024年2月-2024年8月文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/5803.html
人物:技术总监老王文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/5803.html
产能:研发试制为主,日需铝液500-800公斤文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/5803.html
第一次联系:2024年2月28日文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/5803.html
老王是通过炬鼎熔炉官网找到我的。电话里他开门见山:“胡总,我们厂在竞标某型号飞机结构件的试制项目,对铝合金材料要求极其苛刻:铁含量≤0.15%,氧化夹渣≤0.03%。你们那炉子,能做到吗?”文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/5803.html
我问他现在用什么设备,他说实验室有小电炉,但容量太小,试出来的数据放大到生产炉上总对不上。厂里有生产炉,但精度不够,温控±10℃,铝液品质波动大。文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/5803.html
“老王,你这情况我遇到过不少。”我说,“QE系列的碳化硅石墨坩埚,不向铝液中增铁;双温控系统精度±5℃,炉温和铝液温度分开控制;倾转结构保证清渣彻底。这几条加起来,应该能满足你的要求。”文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/5803.html
他沉默了几秒,说:“胡总,光说没用。我下周去苏州,带料试。”文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/5803.html
现场试炉:2024年3月12日
老王如约来了苏州,带了两块7系铝合金锭,说是他们自己配的料,对铁含量特别敏感。文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/5803.html
我们的技术员把料熔了,出铝时取样。老王一直站在炉前,盯着温度控制屏上的数字。设定温度720℃,实际温度在718.5℃到721.2℃之间跳动。文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/5803.html
“这精度可以。”他点了点头。
第二天检测报告出来:铁含量0.12%,氧化夹渣极少,其他元素都在标准范围内。
老王拿着报告看了半天,说了一句:“胡总,我要一台350公斤的,就这个配置。”
设备型号:QE-350
控温精度:±5℃(标准配置)
附加要求:数据记录功能,可导出温度曲线
安全配置:漏液报警、超温断电、故障自诊断全配齐
他还特别问了一句:“热电偶是什么材质的?会不会污染铝液?”
我告诉他用的是氮化硅保护管,不接触铝液,不会引入杂质。他这才放心。
交付安装:2024年4月10日-4月15日
设备运到成都那天,老王亲自来接。车间里已经腾好了位置,地面上画了安装线。
安装调试用了五天,最难的是把他们的配方参数输进温控系统。老王的助手拿来厚厚一摞工艺卡片,每个合金牌号的升温曲线都不一样。我们的电气工程师一个一个输进去,边输边确认。
试产那天,老王自己操作的。第一炉出来,取样送检。第二天结果出来:铁含量0.11%,完美。
三个月后:2024年7月
七月份我收到老王的邮件,附件是一份检测报告,还有一张照片——是他们试制的飞机结构件。
邮件里写着:“胡总,试制件通过了。客户说我们的材料稳定性是他们见过最好的。谢谢你那台炉子。”
我回了四个字:“恭喜,值得。”
八个月后:2024年10月
十月份我去成都出差,顺路去了老王那儿。车间里那台QE-350还在转,旁边多了一台500公斤的。
老王说:“胡总,试制成功了,现在要小批量产了。500公斤这台,也是找你。”
我问他铁含量现在控制在多少,他指了指控制屏上的检测记录:0.1%、0.12%、0.09%、0.11%……
“稳定在0.12%以下,客户免检了。”他说。





